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“炼”出来的绿色点金师 | 模范有话说

信息来源: 发布日期:2026-05-29


作为“中海炼化模范人物”,王仕文如何从炼厂操作工成长为绿色攻关领军人?攻关路上,他啃下了哪些硬骨头、突破了哪些技术壁垒?又沉淀了哪些守护炼厂“绿水青山”的实战经验?看看模范有话说。




我叫王仕文

来自大榭石化

同事们称我为“绿色的点金师”

这个称号的背后

是我20年扎根炼厂

将生产难题转化为绿色效益的奋斗历程


临危受命:3万吨污油的“点金术”


       2006年,强台风“珍珠”重创流花油田,产生近3万吨被海水污染的老化污油,含水高达32%,含盐170毫克每升,含泥6%。面对如此高杂质的污油,当时没有一家炼厂敢接手加工

面对突发重任,我临危受命,接下了这块“硬骨头”。我查阅大量资料,并向行业大型炼厂请教经验。我和团队反复进行了上百次试验,最终,成功攻克高杂质污油处理难题,自主设计了一套三相分离设施。该设施投用后,三万吨老化污油全部处理完毕,油水分离效果达到预期,泥沙被有效拦截,成功化解了这场危机。

十年攻坚:从“救火”到“治本”

2012年,新投产的流花4-1油田出现新问题——断塞频繁,每月产生近10万吨老化超标油,就像一道“紧箍咒”。我意识到,必须从根源上“排雷”,而非一次次“救火”。


     这一干,就是整整十年。

我和团队成为老化油领域的“专业户”,逐步突破脱水、脱酸、脱固等难题,形成“四脱一菌”“高频电脱盐”等多项创新技术。累计处理50余万吨老化油,节省费用超亿元,获授权专利4项,其中一项发明还被推广至全厂雨污分离系统,绿色效益进一步放大。这段经历让我深信:把一件事做到极致,就是创新,就是突破。

系统革命:给全厂做“绿色CT”

     正是处理污油的经历,塑造了我全新的资源观——万物皆资源,错位即浪费。我们能把“污油”能变废为宝,那能否用同样的思维,去审视工厂里所有被“浪费”的价值呢?


     2018年,我们发起全厂能量优化大诊断,撰写近10万字的报告,开出64个“药方”。实施8项重点措施,每年降本6000多万元,减碳10万吨,其中乙苯低温余热回收被国家能源局列为“双碳”典型案例。

更让我自豪的是,我们将这套机制前置到大榭石化五期项目设计中,从蓝图设计阶段就注入绿色基因,每年减碳23万吨,从项目“出生”就让它更绿、更健康。这一模式被集团公司评为“双碳”优秀实践案例,并列入浙江省节能降碳行动方案,为行业绿色发展提供了示范。


我和团队将“点石成金”的魔法,同样用在了“三废”治理上:为加热炉装上“超净芯”,年省燃料费5100万元;对循环水系统实施“消雾手术”,年节水180万吨;甚至将行业最难处理的催化废水转化为蒸汽,年减污105万吨,成为行业标杆。


五期开工初期,我们利用数字化工具迅速找到乙烯二氧化碳超标的原因,并开出“不停车处理”的药方,避免了数千吨火炬气排放。


点绿成金,是一种信仰


有人说“环保是负担”,但我们用行动证明:守护“绿水青山”,就是创造“金山银山”,这才是最持久、最硬核的效益!


20年的淬炼,“炼”的是技术、更是匠心,“点”的是资源、更是未来,从解决生产难题到定义绿色标准,我深深体会到,真正的点金之术,是把每个挑战都化作前进的动力


图文 | 王仕文 陈晓姣

编辑制作 | 史媛媛

核稿 |何东增 高宛童 巴晶晶 刘军影

责任编辑 | 庞立群

监制 | 张立强